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電廠燃煤鍋爐氨逃逸的分析與控制

2018-03-16 11:15:48 電力行業(yè)節(jié)能環(huán)保公眾服務(wù)平臺(tái) 作者:付素明  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
隨著全社會(huì)環(huán)保意識(shí)的提高和國(guó)家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需求,火電廠超低排放率先在京津冀地區(qū)實(shí)施。火電廠NOx排放標(biāo)準(zhǔn)控制在了50mg Nm3,隨著控

隨著全社會(huì)環(huán)保意識(shí)的提高和國(guó)家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需求,火電廠超低排放率先在京津冀地區(qū)實(shí)施。
火電廠NOx排放標(biāo)準(zhǔn)控制在了50mg/Nm3,隨著控制指標(biāo)的提高,帶來(lái)了一系列的問(wèn)題。自從2013年脫硝系統(tǒng)的投運(yùn)以來(lái),燃煤電廠SCR催化劑基本經(jīng)歷了增加備用層,更換運(yùn)行層,SCR控制設(shè)備也經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)4年左右的運(yùn)行,一些缺點(diǎn)開(kāi)始顯現(xiàn)。氨逃逸高成了一個(gè)普遍不可回避的難題。
本文主要針對(duì)氨逃逸這一問(wèn)題進(jìn)行探討和,分析氨逃逸的影響因素,并提出了一些在運(yùn)行中控制脫氨逃逸的方法,以期對(duì)機(jī)組設(shè)備安全和經(jīng)濟(jì)性效益的提高有所幫助。
1引言
當(dāng)前,由于國(guó)家環(huán)保形勢(shì)的嚴(yán)峻,京津冀持續(xù)霧霾天氣,對(duì)華北地區(qū)的超低排放提出了更高的要求。而燃煤電廠的SCR脫硝系統(tǒng)普遍采用液氨和尿素脫硝系統(tǒng)。由于設(shè)備的老化、控制系統(tǒng)的落后、以及運(yùn)行調(diào)整的因素,NOx的控制給鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)的很大壓力。
2燃煤電廠SCR系統(tǒng)簡(jiǎn)介
燃煤電廠普遍采用干法脫硝工藝,由于催化劑工作溫度的限制,脫硝系統(tǒng)大都布置在省煤器之后,空預(yù)器之前的煙道里。
SCR技術(shù)主要反應(yīng)如下:
SCR脫硝系統(tǒng)包括催化劑反應(yīng)器、氨儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、氨噴射系統(tǒng)及相關(guān)的測(cè)試控制系統(tǒng)。煙氣首先自下而上經(jīng)過(guò)噴氨格柵,噴氨格柵將稀釋后的氨氣均勻噴入煙道,然后在混合器中與煙氣混合,然后轉(zhuǎn)向從上而下流過(guò)催化劑。催化劑分三層或四層被安裝在反應(yīng)器的箱體內(nèi),一般為垂直布置,煙氣流過(guò)催化劑時(shí),在催化劑的作用下選擇性的與NOx反應(yīng)生成N2和H2O。

電廠燃煤鍋爐氨逃逸的分析與控制

在氮氧化物(NOx)選擇性還原過(guò)程中,通過(guò)加氨(NH3)可以把NOx轉(zhuǎn)換為N2和H2O。主要化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
(1)4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O
(2)6NO+4NH3=5N2+6H2O
(3)6NO2+8NH3=7N2+12H2O
(4)2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O
3氨逃逸的危害
氨逃逸是指SCR脫硝系統(tǒng)由于種種原因,會(huì)造成催化劑后的煙氣中氨氣的含量超標(biāo)。這會(huì)帶來(lái)一系列嚴(yán)重后果:
3.1催化劑堵塞。由于銨鹽和飛灰小顆粒在催化劑小孔中沉積。阻礙了NOx、NH3、O3到達(dá)催化劑活性表面,引起催化劑鈍化。鈍化后,脫硝效率下降,為了保持環(huán)保參數(shù)不超標(biāo),會(huì)噴更多的氨,這將引起惡性循環(huán)。
3.2SCR出口CEMS過(guò)濾器堵塞。SCR出口CEMS一般采用抽取式,伴熱溫度為120℃,銨鹽容易沉積堵塞過(guò)濾器和取樣管。引起測(cè)點(diǎn)不準(zhǔn)確,引起自調(diào)失靈,環(huán)保參數(shù)失控。
3.3空預(yù)器堵塞。銨鹽沉積在空預(yù)器冷端,引起空預(yù)器堵塞。增加系統(tǒng)阻力,增加風(fēng)機(jī)電耗。影響帶負(fù)荷,高負(fù)荷風(fēng)量不能滿足要求。引起空預(yù)器冷端低溫腐蝕。
3.4導(dǎo)致電除塵極線積灰和布袋除塵器糊袋。氨逃逸大會(huì)引起電除塵極線積灰,陰陽(yáng)極之間積灰產(chǎn)生搭橋現(xiàn)象導(dǎo)致電除塵電場(chǎng)退出運(yùn)行。氨逃逸過(guò)大會(huì)造成銨鹽糊在布袋上,引起布袋除塵器壓差高,從而導(dǎo)致吸風(fēng)機(jī)電流高,嚴(yán)重時(shí)影響風(fēng)量、引起出力受阻。風(fēng)機(jī)失速、保護(hù)停機(jī)等事故。
3.5系統(tǒng)堵塞后會(huì)引起送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、吸風(fēng)機(jī)失速、搶風(fēng)。出力受阻,排煙溫度失控。甚至引發(fā)非停事故。
3.6氨逃逸過(guò)量進(jìn)入空氣,氨被吸入肺后容易通過(guò)肺泡進(jìn)入血液,與血紅蛋白結(jié)合,破壞運(yùn)氧功能。短期內(nèi)吸入大量氨氣后可出現(xiàn)流淚、咽痛、聲音嘶啞、咳嗽、痰帶血絲、胸悶、呼吸困難,可伴有頭暈、頭痛、惡心、嘔吐、乏力等,嚴(yán)重者可發(fā)生肺水腫、成人呼吸窘迫綜合征,同時(shí)可能發(fā)生呼吸道刺激癥狀。所以堿性物質(zhì)對(duì)組織的損害比酸性物質(zhì)深而且嚴(yán)重。
4氨逃逸大的原因
4.1自動(dòng)調(diào)節(jié)性能不好。在變負(fù)荷時(shí)、啟停制粉系統(tǒng)時(shí),噴氨量不能適應(yīng)負(fù)荷和脫硝入口NOx的變化,導(dǎo)致脫硝出口NOx波動(dòng)太大,導(dǎo)致瞬時(shí)噴氨量相對(duì)過(guò)大,從而引起氨逃逸增加。
4.2脫硝入口NOx分布不均勻,與噴氨格柵每個(gè)噴嘴的噴氨量不匹配。導(dǎo)致出口NOx不均勻。導(dǎo)致局部氨逃逸高。
4.3噴氨格柵噴氨不均勻,導(dǎo)致出口NOx不均勻。導(dǎo)致局部氨逃逸高。
4.4測(cè)量系統(tǒng)不準(zhǔn)確。一般SCR左右側(cè)出入口各裝一個(gè)測(cè)點(diǎn),在測(cè)點(diǎn)發(fā)生表管堵塞、零漂時(shí)不具有代表性,導(dǎo)致自調(diào)系統(tǒng)噴氨過(guò)量。從而引起氨逃逸升高。包括NOx測(cè)點(diǎn)、氧量測(cè)點(diǎn)、氨逃逸測(cè)點(diǎn)。
4.5測(cè)點(diǎn)位置安裝位置不具代表性。測(cè)點(diǎn)數(shù)量過(guò)少。安裝位置沒(méi)有經(jīng)過(guò)充分的混合,會(huì)導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)。另外測(cè)點(diǎn)數(shù)量太少,不能隨時(shí)比對(duì),當(dāng)發(fā)生堵塞、零漂時(shí)不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
4.6測(cè)點(diǎn)故障率高,當(dāng)測(cè)點(diǎn)故障時(shí),指示不準(zhǔn),引起自調(diào)切除,只能手調(diào),難以適應(yīng)AGC負(fù)荷隨時(shí)變動(dòng)的需求。
4.7在變負(fù)荷和啟停制粉系統(tǒng)時(shí),脫硝入口NOx波動(dòng)大,從而引起脫硝出口波動(dòng)大,噴氨量波動(dòng)大,引起氨逃逸。由于低氮燃燒器改造的效果差,在實(shí)際運(yùn)行中,尤其在大幅度變負(fù)荷時(shí),脫硝入口NOx變化較大,會(huì)加大脫硝自調(diào)的難度。

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責(zé)任編輯:任我行

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